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循環(huán)油泵供油量不足密封油粘度下降的原因解析
發(fā)布者:www.7399666.com   發(fā)布時(shí)間:12-06-30   閱讀:次

壓縮機(jī)采用浮環(huán)密封,為了防止循環(huán)氫中的H2S和烴類(lèi)污染密封油,在密封油與循環(huán)氫之間充以密封干氣,使兩者隔離開(kāi)。密封干氣為新氫,來(lái)自重整裝置。密封油(牌號(hào)L -TSA46透平油)由密封油站供給。密封油泵為螺桿泵(開(kāi)一備一),流量為771/min,出口壓力10. 5MPa。密封油經(jīng)過(guò)壓縮機(jī)后分兩路,一路是未與干氣接觸,降壓后回到密封油箱;另一路是與干氣混合后并共同經(jīng)油氣分離器和脫氣槽回到密封油箱。脫氣槽為蒸汽盤(pán)管加熱,并用N2攪動(dòng)脫除回油中的氣體。密封油系統(tǒng)設(shè)置有高位油罐,其液位設(shè)有報(bào)警及聯(lián)鎖儀表。液位下降時(shí),先報(bào)警,再下降則聯(lián)鎖啟動(dòng)備用泵,若還繼續(xù)下降,則停主機(jī)。


1.事故經(jīng)過(guò)

循環(huán)氫壓縮機(jī)密封油高位罐液位下降報(bào)普,液位聯(lián)鎖動(dòng)作,備用泵啟動(dòng),雙泵運(yùn)行。排查時(shí),置換了三桶密封油箱中的油后,停下備用泵單泵運(yùn)行,出口壓力正常(7.8MPa),高位密封油液位能夠達(dá)到正常值。

 

2.密封油粘度下降的原因


密封油粘度與溫度、壓力、水分、組分有關(guān)?,F(xiàn)場(chǎng)密封油取樣分析無(wú)水分,可以排除帶水分的影響。泵入口溫度和入口壓力與正常運(yùn)行時(shí)相比無(wú)變化,可以排除溫度和壓力引起粘度下從組分來(lái)看,雖然不太可能改變密封油的基礎(chǔ)組分,但密封油回流中的一路是與密封干氣相混合的。


3.原因分析
引起高位密封油罐液位下降的原因很多:一類(lèi)是內(nèi)、外泄漏量大,二是泵的打量不足。例如系統(tǒng)管路有泄漏;儀表及調(diào)節(jié)閥異常;閥門(mén)開(kāi)度失常、閥芯脫落,管路及過(guò)濾器堵塞;泵出口安全閥有內(nèi)漏;壓縮機(jī)油封損壞;壓縮機(jī)浮環(huán)泄漏大;螺桿與泵套磨損,泵內(nèi)密封不好,電機(jī)丟轉(zhuǎn);密封油粘度下降,使熱油泵打量下降等。


經(jīng)排查分析,原因集中在螺桿泵本體、壓縮機(jī)浮環(huán)和密封油粘度上。按上述,在置換了三桶油后,恢復(fù)正常,說(shuō)明泵本體及壓縮機(jī)浮環(huán)沒(méi)有問(wèn)題。因此,密封油粘度下降,是引起泵輸油量不足的原因?,F(xiàn)場(chǎng)取樣分析,粘度為24. 2mm2 /s (40℃ ),閃點(diǎn)67℃,無(wú)水分;與新油(L-TSA46)粘度48.72 mm2/s(40℃),閃點(diǎn)226℃比較都相差很大。






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